采油三廠用時兩年,研發補孔下泵聯作技術
一趟管柱完成補孔下泵兩項作業
在油田尚屬首次,應用的22口井節省費用77萬元,每口井節約作業時間1天
想要給老井打開新油層,得進行補孔和下泵作業,過去得兩趟起下管柱才能實現。能不能一趟管柱就完成補孔和下泵呢?11月19日,記者在采油三廠工程技術大隊得到了肯定的答案。
王榮久介紹,大慶油田有射孔下泵聯作技術,一趟管柱能實現射孔和下泵作業,可是這個技術并不適用于老井。老井的老油層已經開過孔,想要打開新油層去補孔時,需要靠壓力點火起爆,老油層的孔會泄壓,所以不能實現老井的補孔下泵聯作,只能起下兩趟管柱。另外,如果補孔后油層壓力過高,需要壓井或者自噴泄壓后才能下泵采油,對安全環保及油層保護是個考驗,對油井的產量有一定影響。
“我們這個補孔下泵聯作技術剛通過廠里驗收,是大慶油田首次實現一趟管柱完成補孔和下泵作業。我們與試油試采工技大隊配合,理論與實踐相結合,用了近兩年時間研究了這項技術。”負責該項目的工程技術大隊綜合室副主任王榮久說。
為此,2012年4月,采油三廠工程技術大隊成立項目組,與試油試采工技大隊配合,著手進行研究。“當時我們就琢磨,老井打不起來壓力,得先設計一個點火的工藝管柱。”王榮久說。經過設計、研究、改進、實驗,他們采用雙皮碗封隔器封隔老油層,形成一個密封的空間,“攢”足壓力,讓下一趟管柱點火成為可能。
壓力上來了,火也能點著了,但封隔器上面是泵,下面是油層,油層和“動力”被隔開了,油怎么采出來呢?項目組提出設想和方案,并積極與試油試采工技大隊溝通,共同設計了全通徑起爆器,最終實現了在補孔點完火的同時打開抽油通道。
目前,補孔下泵聯作技術在油田共應用了22口井,其中采油三廠應用11口井,其他采油廠應用11口井。“這22口井共節省費用77萬元,每口井節約一起一下管柱作業時間1天,而且減少了工人的勞動強度,解決了井控環保問題,加快了投產速度,在老井補孔井中具有重要意義和推廣前景。”王榮久介紹說。